Oct 13, 2021 Zostaw wiadomość

Dokładność obróbki frezarki cnc o dużej wytrzymałości jest nienormalna, wyjaśnij szczegółowo przyczynę awarii


W produkcji często napotykamy problemy z nieprawidłową dokładnością obróbki frezarki cnc Heavy Duty. Takie usterki są mocno ukryte i trudne do zdiagnozowania. Główne przyczyny tego typu awarii są następujące:


1) Zmieniono lub zmieniono zespół posuwu obrabiarki


2) Przesunięcie zera (NULLOFFSET) każdej osi obrabiarki jest nieprawidłowe


3) Nieprawidłowy luz osiowy (BACKLASH)


4) Silnik pracuje nienormalnie, to znaczy części elektryczne i sterujące są uszkodzone;


5) Ponadto przygotowanie programów przetwarzania, dobór narzędzi i czynnik ludzki może również powodować nieprawidłową dokładność przetwarzania.


1. Zmiana lub modyfikacja parametrów systemu


Parametry systemu obejmują głównie zespół posuwu obrabiarki, przesunięcie zerowe, luz i tak dalej. Na przykład systemy CNC SIEMENS i FANUC mają dwie jednostki posuwu: systemy metryczne i calowe. Wybierz wysokiej jakości akcesoria do obrabiarek i szukaj Taihao Machinery. Niektóre zabiegi podczas naprawy obrabiarek często wpływają na zmiany zerowego przesunięcia i luzu. Po rozwiązaniu problemu należy na czas wprowadzać poprawki i modyfikacje; z drugiej strony, z powodu silnego zużycia mechanicznego lub połączenia Luz może również powodować zmiany mierzonych wartości parametrów, a parametry muszą być odpowiednio modyfikowane, aby spełnić wymagania dotyczące dokładności obróbki obrabiarki.


2. Nieprawidłowa dokładność obróbki spowodowana awarią mechaniczną


Poziome centrum obróbkowe 0 wykorzystuje system CNC FANUC0i-MA. W trakcie frezowania łopatki turbiny parowej nagle okazało się, że posuw osi Z jest nieprawidłowy, powodując błąd skrawania wynoszący co najmniej 1 mm (nacięcie w kierunku Z). W trakcie śledztwa: awaria nastąpiła nagle. W trybach pracy impulsowania i MDI każda oś obrabiarki pracuje normalnie, a powrót do punktu odniesienia jest normalny; nie ma monitu o alarm, a możliwość poważnego uszkodzenia elektrycznej części sterującej jest wyeliminowana. Analiza zakłada, że ​​następujące aspekty powinny być sprawdzane jeden po drugim.


(1) Sprawdź segment programu obróbki, który jest uruchomiony, gdy dokładność obrabiarki jest nieprawidłowa, zwłaszcza kompensacja długości narzędzia, korekta i obliczanie układu współrzędnych obróbki (G54~G59).


(2) W trybie impulsowania oś Z była wielokrotnie przesuwana, a stan ruchu diagnozowano na podstawie wzroku, dotyku i słuchu. Stwierdzono, że dźwięk ruchu w kierunku Z był nienormalny, zwłaszcza szybki trucht, a hałas był bardziej wyraźny. Sądząc po tym, mogą istnieć ukryte zagrożenia w maszynach.


(3) Sprawdź dokładność osi Z obrabiarki. Przesuń oś Z za pomocą generatora MPG (ustaw przełożenie MPG na 1×100 biegów, czyli posuw silnika 0,1 mm na każdy krok) i obserwuj ruch osi Z za pomocą czujnika zegarowego. Po tym, jak dokładność ruchu jednokierunkowego pozostaje normalna, punktem wyjścia jest ruch dodatni. Za każdym razem, gdy MPG zmienia się o jeden krok, rzeczywista odległość ruchu osi Z maszyny d=d1=d2=d3...=0,1 mm, co wskazuje, że silnik pracuje dobrze i dokładność pozycjonowania jest dobra.


Powrót do rzeczywistego przesunięcia ruchu obrabiarki można podzielić na cztery etapy:


①Odległość ruchu obrabiarki d1>d=0,1mm (nachylenie większe niż 1);


② Pokazane jako d=0,1mm>; d2>d3 (nachylenie mniejsze niż 1);


③Mechanizm obrabiarki w rzeczywistości nie porusza się, wykazując najbardziej standardowy luz;


④Odległość ruchu obrabiarki jest równa podanej wartości MPG (nachylenie równe 1), a maszyna powraca do normalnego ruchu.


Niezależnie od sposobu kompensacji luzu (parametr 1851) cechą charakterystyczną jest to, że oprócz kompensacji w trzecim etapie nadal istnieją inne zmiany, szczególnie w pierwszym etapie, co poważnie wpływa na dokładność obróbki obrabiarki. W kompensacji stwierdzono, że im większa kompensacja odstępu, tym większa odległość ruchu akapitu ①.


Analizując powyższe kontrole, szkolenie techników CNC uważa, że ​​istnieje kilka możliwych przyczyn: po pierwsze, silnik jest niesprawny; drugi to awaria mechaniczna; po trzecie, istnieje pewna luka. Wybierz wysokiej jakości akcesoria do obrabiarek, aby szukać Taihao. W celu dalszego zdiagnozowania usterki silnik i śruba pociągowa są całkowicie odłączone, a silnik i części mechaniczne są sprawdzane osobno. Silnik pracuje normalnie; w diagnostyce części mechanicznej stwierdzono, że gdy śruba jest obracana ręcznie, na początku ruchu powrotnego pojawia się bardzo oczywiste poczucie pustki. W normalnych warunkach powinieneś czuć uporządkowany i płynny ruch łożyska. Po demontażu i oględzinach okazało się, że łożysko było rzeczywiście uszkodzone, a jedna kulka odpadła. Po wymianie obrabiarka wraca do normy.


3. Parametry elektryczne obrabiarki nie są zoptymalizowane. Silnik pracuje nieprawidłowo.


samochód CNC


Frezarka pionowa CNC, wyposażona w system FANUC0-TF CNC. Podczas procesu obróbki stwierdzono, że dokładność osi X była nieprawidłowa. Kontrola wykazała, że ​​w osi X jest pewien odstęp, a silnik podczas rozruchu jest niestabilny. Kiedy dotykam ręcznie silnika osi X, czuję, że silnik trzęsie się poważniej i nie jest to oczywiste podczas uruchamiania i zatrzymywania, a jest to bardziej oczywiste w trybie JOG.


Analiza uważa, że ​​istnieją dwa powody niepowodzenia, jednym z nich jest duży luz mechaniczny; drugi to nienormalna praca silnika osi X. Użyj funkcji parametrów systemu FANUC do debugowania silnika. Po pierwsze, skompensowano istniejącą lukę; wyregulowano parametry wzmocnienia serwa oraz parametry funkcji tłumienia impulsów N, wyeliminowano jitter silnika osi X, a dokładność obróbki obrabiarki przywrócona do normy.




4. Pętla położenia obrabiarki jest nieprawidłowa lub logika sterowania jest nieprawidłowa


Centrum obróbcze do wytaczania i frezowania, system CNC to FANUC18i, tryb sterowania w pełni zamkniętą pętlą. Podczas procesu obróbki stwierdzono, że dokładność osi Y obrabiarki była nieprawidłowa. Minimalny błąd dokładności wynosił około 0,006 mm, a duży błąd mógł sięgać 1400 mm. Podczas kontroli obrabiarka ustawiła zgodnie z wymaganiami układ współrzędnych przedmiotu obrabianego G54. W trybie MDI uruchom program w układzie współrzędnych G54, czyli"G90G54Y80F100; M30;&kwot;, współrzędna maszyny wyświetlana na wyświetlaczu po przejściu stołu rezerwowego to&kwot;-1046.605&kwot;, zapisz tę wartość. Następnie w trybie ręcznym, impulsowo przesuń oś Y obrabiarki do dowolnej innej pozycji, wykonaj powyższą instrukcję ponownie w trybie MDI, po zatrzymaniu łóżka rezerwowego okaże się, że cyfrowa wartość wyświetlanej współrzędnej maszyny wynosi" ;-1046,992" w tym samym czasie i wykonać go w tym samym czasie Ta ostatnia liczba pokazuje różnicę 0,387 mm w porównaniu z wartością. W ten sam sposób przesuń oś Y do innej pozycji, wykonaj zdanie wielokrotnie, a wartość wyświetlacza cyfrowego jest niepewna. Oś Y została sprawdzona za pomocą czujnika zegarowego i stwierdzono, że rzeczywisty błąd położenia mechanicznego był w zasadzie taki sam, jak błąd wyświetlany na wyświetlaczu cyfrowym, więc uznano, że przyczyną awarii było to, że Y -błąd powtarzanego pozycjonowania osi był zbyt duży. Dokładnie sprawdź luz i dokładność pozycjonowania osi Y i dokonaj kompensacji, ale nie przyniesie to efektu. Dlatego podejrzewa się, że jest problem z linijką kraty i parametrami systemu, ale dlaczego występuje tak duży błąd, a odpowiedni komunikat alarmowy się nie pojawia? Dalsza kontrola wykazała, że ​​ta oś jest osią pionową. Gdy oś Y zostanie poluzowana, wrzeciennik opadnie w dół, powodując przekroczenie tolerancji.


Wyślij zapytanie

whatsapp

skype

Adres e-mail

Zapytanie